Перейти к содержанию
Форум БасКлуб

Team DeafBonce "GloBass" Тюмень


Рекомендуемые сообщения

Машина Wolksvagen T5 2012 года выпуска куплена в декабре 2018 года в городе Москве и пригнана в город Тюмень

 

Немного предыстории; В 2012 году замечательная компания "Имя-М" приобрела данный автомобиль у концерна Wolksvagen и переоборудовала его в бронированный автомобиль для нужд банка. Внутри была сварена капсула из стали 3мм и 5мм, установлены бронированные стекла и немного доработана электрика. В этом же году автомобиль был передан "Сбербанку" (но это не точно:biggrin:) с уже новым ПТС и новым VIN номером. Кстати автомобиль теперь называется Имя-М 1937. К 2018 году Сбербанк накатал на машинке 135 т.км.  и выставил его на аукцион в состоянии "как есть"

Автомобиль переднеприводный турбодизель с объемом двигателя 2.5л и мощностью 140 л.с.

DKc0-X9voTU.jpg

 

IMG_20181128_113829.jpg

Начало истории: После доставки машинки в Тюмень начали разбирать салон и  обдирать карпет с брони ну и естественно осматривать саму капсулу. Честно говоря сделана она так себе, местами лежали "танковые" швы на совесть, а местами шев ломался при одном только взгляде. Но не долго думая начали срезать все это дело. Изначально план был срезать все листы по швам, но после первой неудачной попытки было решено резать метал вне швов. Работа была незатейливая, режь да ломай. Сталь была толстая и довольно прочная, поэтому на протяжении всего процесса мне было больше всего интересно, что закончится раньше, терпение или диски на УШМ:biggrin:. Амбиции не давали покоя, поэтому терпение так и не закончилось:smile:. Дисков кстати ушло 40+- маленьких и 20+- больших. 

К сожалению фото бронированной двери я не нашел:sorry:. Но суть была такова: нужно было достать листы брони из дверей, но что бы это сделать нужно было вытащить боковые стекла (кстати все стекла в машине вклеены) Вырезать стекло не представлялось возможным, так как к стеклу вплотную по периметру прилегала рамка из все той же 5мм стали. Рамку срезать было опасно, потому что была вероятность повредить стекло, а нам это не нужно. И после похождений вокруг да около было принято решение включить мужика:biggrin: и начать срезать рамку. И вот после  легких взмахов болгарки и пары часов рамки все же сдались и перестали нам мешать достать стекла. 

IMG_2.jpg

IMG_20181128_113841.jpg

После удаления всей брони мы приступили к виброизоляции, фанатизмом решили не заниматься и заклеили машину всего 1 слой даблригидом, за исключением потолка, на нем решили наклеить 2 слоя под танцы:biggrin:. Кузов машинки оказался в довольно хорошем состоянии под капсулой, но за 7 лет эксплуатации между кузовом и капсулой накопилось какое то нереальное количество грязи и пыли

IMG_20.jpg

После виброизоляции начали варить клетку внутри машинки.... Но об этом чуть позже, следите за темкой!
Вот вам фоточка для затравки:biggrin:

IMG_20190207_190858.jpg

Изменено пользователем Александр Анфилофьев
Ссылка на комментарий
Checkago86 сказал:

Сань, ты как то припозднился с отчетом)

Лучше позже чем никогда?

Ссылка на комментарий
TOPAH сказал:

о Тюменский проект буду следить,удачи и терпение Тёска)

Спасибо) поддержка важна?

Ссылка на комментарий

По срокам нифига не успеваем доделать машинку, вылазят болячки и тд. Но часик на продолжение темы все же нашелся)

Продолжим о клетке
Варить начали как ни странно с потолка:biggrin:. Машинка не сложная в этом плане, Кузов почти прямоугольник, есть конечно сужения разные но не критично.
И так о потолке: задача стояла сделать из крыши танцпол, поэтому дополнительно делали упоры из профиля в крышу.
В принципе как и сказал выше, машинка прямоугольная, поэтому крышу сварить было не сложно. Единственная проблема получилась с потолком над пассажиром и водителем, там крыша резко ныряет вниз.
IMG_20190207_190858.jpg

Кстати когда вырезали броню, обнаружили что штатный усилитель над лобовым был изрезан в труху. Не долго думая вырезали этот усилитель до конца и решили усилить рамку лба профилем, вот тут то и начались проблемы. Рамка согнута в двух плоскостях, трубогиба не имелось, поэтому по длине рамки выпилен профиль и через каждые 10см делался надрез. По месту на стубцинах выставили этот профиль как надо и поставили прихватки. Дальше начали думать в какой последовательности ложить швы, что бы профиль остался нужной нам формы. Долго не думали, образование инженерное да еще и по сварочному производству :biggrin:, поэтому уже через пол часа профиль обваренный стоял на месте как родной:cool:. На этом все заморочки с крышей были закончены.

IMG_20190204_154020.jpg

IMG_20190204_154029.jpg

Дальше варим пол. Тут еще все проще, так как работа в нижнем положении оч удобная

IMG_20190207_190851.jpg

С одной стороны сварка профиля внахлест это плюс, с другой минус. При сварке в нахлест ну очень уж ускоряется время сварки, так как не нужно вырезать миллион кусочков из профиля, а достаточно нарезать десяток другой палок. Минус в том, что конструкцию начинает дико уводить, опять же при понятии физических процессов этот нюанс можно не очень сложно обойти.
Кстати на полу про это благополучно было забыло и он как ни странну надулся:lol:. Вылечилось просто упором в крышу и простукиванием молотка по полу.

Далее пошла левая боковая стенка. Тут все на мноооого сложнее. Решили делать ее вплотную к кузову, что бы в дальнейшем засунуть все сабы, да так, что бы все усилители еще уместились за боковой дверью, а их без малого 16шт. Голову пришлось поломать, но все же с задачей справились. 

IMG_20190211_201026.jpg

IMG_20190211_201035.jpg
И да, как оказалось машина сужается к заду сантиметров на 5... да еще и имеет немного дутую форму, это ну прям значительно повлияло на скорость сварки стенки. На глаз эти нюансы вообще были незаметны. После начала сборки на прихватки это вылезло и пришлось лазить с рулеткой и мерить разные длины и диагонали что бы подкорректировать стенку.
 

IMG_20190214_203721.jpg

Думаю многие заметили, что решили оставить инкасаторскую форточку для хлеба и зрелищ)

Сразу вторую боковую ставить не стали, для удобства работы, и занялись полом спереди.

IMG_20190214_203715.jpg

И так имеем 3 готовые стенки, смотрим на них и думаем че делать дальше:unknown:. Точно! Усиливать правую стойку и делать болты на дверь:bb2:.
Брони осталось много поэтому берем коробки и вырезаем шаблоны для усиления стойки и далее по шаблонам режем уже листы 5мм стали

IMG_20190219_123012.jpg

перед приваркой листиков привариваем к ним вот такие гаечки под 18мм шпильку

IMG_20190219_123022.jpg

Сварка-обварка и вуаля стоечка забронирована.

Немного предисловия. Панель на машине решили оставить для комфорта:sarcastic:,
Поэтому следующий этап это усиление моторного щита. Нижнюю рамку усилили все той же броней вот таким способом
IMG_20190219_122934.jpg

Затем мы опять же вернулись к дверке и начали ее активно усиливать все той же 5мм броней.
 

Безымянный.jpg

IMG_20190223_131659.jpg

Продолжаем варить клетку и ставим правую и нагрузочные стенки
IMG_20190228_121848.jpg

Вот вроде бы все хорошо, но нет:unknown:. Как я писал ранее, при сварке внахлест металл уводит и вот боковая стенка как раз получилась самой сложной так как не имеет опор на кузов,поэтому пришлось выкручиваться как можем:biggrin:IMG_20190228_170613.jpg
Доп опоры в свазке с нужной последовательностью швов решают. По геморности правая стенка от левой не сильно отличаются.

Нагрузочную я почему то не сфотал... но с ней было все ультра просто:dance:.
Пишем свои комменты и вопросы не стесняемся!

IMG_20190214_203721.jpg

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...